贵州豫能新田煤矿 贵州豫能高山煤矿

1905综采工作面3月贯通5月份回采,1406综采工作面6月贯通8月份回采,8月份实现利润1852.82万元,且5月23日至今首次实现建矿以来连续发电112天,累计发电100万度……今年以来,贵州豫能高山煤矿三箭齐发,攻坚克难、破浪前行,一举打破了采掘接替失调的“魔咒”,突破瓦斯治理难的“瓶颈”。

在困境中冲锋陷阵

高山煤矿地质构造复杂,采掘生产组织面临多重困难,且半年多的采掘接替失调,长时间的连续亏损,导致职工信心不足,凝聚力、战斗力下滑。

“火车跑得快,全靠车头带”。领导班子强,“牵引力”就足,干部队伍“动车组”才能跑得既快又稳。该矿抓班子树标杆、抓队伍树形象、抓纪律树新风、抓管理树导向,从领导干部担当上着手,解决“不敢干”的问题;从思想上着手,破解“不愿干”的问题;从能力上着手,解决“干不好”的问题,磨出真本事,干出真成绩。

贵州豫能新田煤矿 贵州豫能高山煤矿(1)

贵州豫能高山煤矿突破“瓶颈” 在困境中冲锋陷阵。

“我们要求职工向队干和中层干部看齐,队干和中层干部向班子成员看齐,一级带着一级干,一级给一级作表率。哪怕每天解决一件事,用不了多长时间,所有问题都会迎刃而解。”该矿党委书记、董事长张保东说。

据了解,该矿班子成员严格执行包保和联系点制度,将工作重心沉到一线,移到现场。班子成员、职能部室负责人每周至少到区队参加3次班前会,分析形势,展望前景,帮助职工重树信心。并准确掌握各头面现场生产情况,为生产区队协调生产组织,解决难题,落实管理人员带班、盯现场、跟循环。

同时,该矿重新调整人员组织结构,将业务能力过硬、技术水平精湛的职工再次进行合理分配,做到关键岗位关键人。专门成立领导小组,优化掘进系统、严抓规划布局,严格制定工程质量验收考核等措施,根据现场条件精心组织生产,确保施工一米合格一米,减少干重复活、返工活。

干部冲锋一线,职工干劲倍增。5-8月份,高山煤矿实现商品煤产量14.78万吨,销量14.59万吨,主营业务收入12138.84万元,利润总额3401.92万元,全年已累计利润总额338.07万元,一举摘下了亏损的“帽子”。

啃下瓦斯治理这块“硬骨头”

高山煤矿矿井瓦斯大、抽采难度大,自建矿以来,瓦斯一直成为该矿安全生产的“大敌”,严重制约矿井正常的生产经营,一度陷入采掘失调的困境。

贵州豫能新田煤矿 贵州豫能高山煤矿(2)

贵州豫能高山煤矿突破“瓶颈” 在困境中冲锋陷阵。

“瓦斯不除,瓶颈不破,矿井发展就无从谈起。”该矿矿长徐锟说,面对矿井穿层钻孔施工喷孔严重、超限频繁,导致打钻效率低和钻孔单孔抽采浓度低、衰减快,达不到“高浓度、持久抽”标准的难题,我们树立抓瓦斯治理就是抓发展的理念,倾尽全矿之力,坚决啃下瓦斯治理这块难啃的硬骨头。

组织开展打钻后配套大会战。矿井所有工作为瓦斯治理让步,生产副矿长、机电副矿长等全力支持瓦斯治理工作,并下放权限到调度室,由调度室随时统筹、调配采掘区队力量,服务于瓦斯治理工作;成立专业清煤班组,服务打钻清煤,同时从供电、供水、清煤、设备管理等方面全力配合,保障打钻治理稳步推进,为快速打钻消突提供基础保障;落实“钻到位、冲到位,高浓度,持久抽”,现场打钻监督考核,并配备高压冲孔泵实现高压冲孔,部室副科级以上管理人员抽查封孔视频,封孔不合格的钻孔一律视为废孔。

完善瓦斯治理后配套装备,配置400型冲孔泵8个、供水箱8个,投入使用ZDY-8000型钻机11台、配套的新型防喷孔装置10台;完善瓦斯治理后配套系统,增加局部通风机4台、压风系统改造660米、供排水系统铺设管路1620米、沉淀池供电系统增加移变1台,铺设电缆650米、铺设抽采管路2640米、视频监控和瓦斯传感器15台等,目前底抽巷评价单元已经全部完善;建立多级沉淀池,为解决冲孔煤煤量稀、浮煤乱流问题,现场构建了多级沉淀池,并购进2台渣浆泵,在低洼沉淀池处各安设1台。

开展瓦斯攻关破瓶颈。破解打钻喷孔防超限,增设局部通风机,提高巷道供风能力;推广新型防喷设备,履带式大容量自运煤防喷装置;采用先抽后冲打钻工艺,先用风排渣施工双号孔,抽采卸压后,再施工单号孔进行冲孔;优化现场各种防喷措施,增设瓦斯收集器,收集钻机下风侧游离瓦斯;改进孔口管由直管改成三通,增加排渣通道;在孔口附近增设骨架风筒,收集孔口附近瓦斯;钻尾处设置备用连抽管,拆除钻杆时收集钻尾瓦斯等综合防超措施,破解打钻期间瓦斯超限问题。

通过4个月的打钻后配套会战,该矿1908运输底抽实现10台钻机同时开钻,打钻进尺突破3.1万米,同比提高206%,月冲孔煤量突破3520吨,同比提高505%。通过3个月的瓦斯攻关,该矿钻孔抽采初始浓度由原来普遍20%以下,提高到八成以上的钻孔浓度达到30%以上,支管浓度由原先的7%提高到了18~22%之间,初步取得“高浓度,持久抽”的效果。岩巷月单进进尺由原来的56米突破到100米。

绷紧降本增效这根弦

面对严峻的困境形势,高山煤矿树立过“紧日子”思想,狠抓稳定增效、提质增效、降本增效,确保产量提上来,成本降下来,效益升上去。

“我们出台多项奖励举措鼓励职工开动脑筋、修旧利废,并建立了修旧利废激励机制,把修旧利废成效与区队、班组、个人节支奖励结合起来,鼓励职工将井下回收废旧设备、材料进行分解,再采用设备改造、重新组合、配件换新等办法,引导职工从修旧利废上把好成本节约关,提高了大型材料、设备的复用率。”该矿经营副矿长张雷说。

据张雷介绍,该矿深化物资采购体系建设,提升信息化、集约化水平,21.6钢绞线由1.15万元/吨降到0.88万元/吨,降幅23.70%;优化销售管理,建立销售吨位热值比对台账,动态跟踪销量及发热量,确保销售差异不超过0.8%,热值差异不超过150大卡;加强全面预算管理,突出修旧利废“回收、管护、修复、处置”四大环节。今年前8个月,该矿修复各项废旧物资价值643.66万元,复用材料487.58万元,扣除奖励兑现的工资成本32.13万元,仅材料费一项就减少投入1131.24万元。

同时,该矿按照定额管理时效性原则,每月对材料消耗、工资发放等数据统计分析,每6个月修订材料定额。目前,综掘煤巷配件降低68元/米,油脂降低28元/米,其它材料降低180元/米;坚持向质量要效益,规定煤与矸不同运输时间和运输线路,对煤矸分装分运,采面发热量提高185大卡/千克,掘进工作面提高107大卡/千克,通过升级风选系统,增加一台筛分装置,块煤率平均从0.5%提高至6.5%,增加效益509.6万元。(张培军、李照萍、任文凤)

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