注塑接水口诀(小问题难倒大师傅)
很多调机师傅都有同感:见得越多越牛不起来了,见得越多越发现自己懂得太少了。
在注塑行业中,如果说有人无所不能,天下无敌,什么产品都调得好,什么问题都能解决,那只有外行人才相信。
正如医院一样,分内科、外科、皮肤科、牙科、妇产科等等。没有哪个医生包医万病,什么科都精通。
注塑制品五花八门,注塑工艺千变万化,注塑问题千奇百怪,常规的大家都懂,罕见的很多人听都没听说过。高端产品有高端产品的技术难点,低端产品也有低端产品的制造技巧。
注塑制品太广泛了,即使穷尽一生还是有很多没见过,没听过的。塑胶制品有大件有小件,有机壳有机芯,有硬胶有软胶,有声学有光学,有透明有颜色,有包胶有多色,有高端有低端。
下面举两则简单例子来说明简单问题也会难倒老师傅。
一
昨天在注塑群看到一则招聘广告:招吊粒注塑师傅一名……
两天无人问津,也许是待遇问题,但更多的是很多人都不知道吊粒是什么?是怎么样注塑出来的?
其实吊粒就是我们最常见的。就是买衣服、箱包、手表、金笔时上面带吊牌的那小块logo 胶粒,代表厂家的品牌。別小看这个不起眼、低端、微利、注塑简单的东西,十年前可难倒好多做高端产品的大师。
问题点不难,主要是缩水、批锋、缺胶、粘模。说这也是难题,也许你们要骂我了。
但如果你们知道以下条件后就能体会到是不是真的难了:
1、之前做吊粒的机台是单比例阀,只有一段速度,一段压力和时间,温度,没有位置(只有一个控制熔胶量的行程开关)。
2、模具一出四到八穴,点进胶,很小很小,因为不能有一点点刮手,以免刮坏衣服,越高档衣服的吊粒要求越高。
3、八分钱一个的东西,即使零损耗,除去成本只有两分钱的利润,所以周期要快。
4、吊粒用料大多是最通用、最便宜的改苯和透苯。
5、模具模芯是718钢材,一套模架配几十套模芯。一套模也就五六千元,出现披锋和打进胶口全靠注塑师傅自行搞掂。如果你说不会拆装模,不会垫模芯来调整披锋,那老板就知道你是外行了。
十二年前在广州一家新开吊粒厂,有个心形产品,一出四穴,长20mm ,厚6mm 。是海外某知名儿童服装品牌的logo 吊粒。是20年前的海归老板的海外同学给的单。模具是复制之前在佛山另一家吊粒厂生产过几批货的模。
模具做出来了,产品却两个月都调不出来。因为是竞争对手,请不到佛山那家吊粒厂的师傅来指导。那时的吊粒厂都是封闭的,不让外人看的,即使客户都不容易进制造车间看。
模具厂师傅当然也不会调机。叫厂家来试机,机没问题,但厂家师傅调机也不是很专业,只能调简单产品。
海归老板动用资源请了八位电子、电器厂里牛逼的师傅来帮忙调机,都只能望模兴叹。有的建议换机台,可是没大机换了。有的建议加大水口和进胶,水口加大了,但进胶不能加,进胶不能有毛刺刮手。有的建议料里加发泡粉,但产品表面全是料花状的发泡剂。有的建议加模温机,模温高了,周期要几十秒,不做还好,做多少亏多少。
因为我不是科班出身——没受过正统规范的专业注塑培训,只能在一家民营企业做连接器。产品简单,人手充足,闲的时间多。所以喜欢涉猎邪门、偏门、冷门注塑。如鱼饵、密封圏、套套、塑料花、成人用品等等。也喜欢去这些厂当员工做卧底偷学技术。同时也在相关注塑网站搜索信息。
海归老板就在当年游总开的,风风火火地注塑论坛上联系到我,就来东莞接我去广州。
到工厂后,我喝了老板递过来的红牛,作如下改善:
- 我先把模具运水关掉。
- 射胶压力和速度适当调整,调到没披锋,有缩水。
- 减料管温度,减到适合的温度。温度高缩水,温度低射不满缺胶。温度适合了就没缩水,但有点发亮。花这个时间有点长。
- 射胶时间和冷却时间也跟着微调解决发亮。
- 产品差不多了,模具运水开三分之一,再到一半,再到全开。
- 一开机了,就不要停。停了模温稍微降低一点就不稳定,要么缺胶,要么胶跑进滑块。一天累死也做不到货。好在那时的员工开机速度很猛。
三个小时后,海归老板见我把产品调出来了,赶紧打电话跟同学报喜。然后问我在东莞工资多少?
我说,三千。
海归老板说,回去马上辞职了过来帮我,给你六千月薪。
还说如果辞职不了,就自离出来,丢的工资全给我补。
另外还给我封个弼马温——生产经理。然后又叫司机送我回厂。
我回东莞后发个短信说:东家现在对我很好,不忍离开他。等哪天,惹东家生气了,叫滚蛋时再去求碗饭吃。
二
大炮是我一个多年的注塑朋友。技术远在我之上,但个性强烈,脾气火爆,一点就燃。在大厂常被人当枪使,也只有跟我合得来,所以我称其为大炮。
我给他介绍到东莞一家饰品厂当注塑师傅。注塑车间只有三台机,但产品爆利,所以三台机能请一个注塑师傅,和一个调色师傅。给的工资比同行还高。
一天,大炮打电话给我,说有套压克力包五金的模,调了一天也解决不了气泡问题。叫我跟他们厂长沟通一下,从五金件上想办法。
我相信他调不好的产品,就不是调机的问题了。我正好晚上不加班,就过去看看,了解情况,也跟他们老板讨杯茶喝。
产品是一个国际品牌包包上面的锁头饰件。这套模就是压克力包五金件。五金件是外发给压铸厂做的,然后电镀金黄色。听采购经理说五金件成本价都要一百多元一个。
之前试模包胶压克力也没问题,送样板给客户。客户研究了几天,叫把包胶的压克力调成透明黑,五金件logo的底部想办法做成高光黑色。这样产品就看起来更高端大气,logo也十分醒目。
调色简单,十分钟,师傅就调好色,并啤出了透明黑色的效果。
但logo底部要高光黑色就难了。
只是logo底部要黑色,其它依然是金黄。开始想的是底部喷黑油。但喷油了再包胶,油遇热胶融化,呈蛇皮状。喷油行不通,只好放弃。
厂长点子多,又叫采购买了压克力板材。又用激光切割机,把板材切割成小片材,刚好能埋入logo底部。片材正面是高光亮黑,背面是粗糙灰白的。先把片材埋入五金logo 四周,再把五金放模内注射包胶压克力。
调机简单,满胶就行了。出模时确实很漂亮,厂长叫赶快生产。做100个出来了,拿到组装部放两个小时,准备上线。
突然QC 跑来跟厂长说,产品有气泡。厂长赶紧拿给大炮看。大炮看机台上放的产品没有气泡就让厂长先拿去装配。
一个小时后,厂长又跑下来说刚拿上去的也有气泡了。
问大炮是不是周期太快了?大炮就加长周期打了几模,很漂亮,就停机待观察。但一个小时后看,又开始有气泡了。
仔细观察不是气泡,而是外面包胶的压克力与片材脱离了,看起来就象气泡。大炮跟厂长反映,厂长说两种都是压克力材料,怎么会分离?
大炮不善沟通辩驳,也没充分的依据说服厂长。所以才打电话给我。
我观察发现是片材大光滑了,压克力包胶粘不紧。加冷却时间100秒都没用。
我用白电油把片材表面洗一遍,埋入五金内,再放入模具,打出来,冷却完还是有气泡。
这时,业务经理急急忙忙跑进来,问我产品生产了多少?
我说,生产的一百多个全部是气泡,解决不了这个问题。
业务经理接完电话,又跟我说,怎么办?客户明天急要100个。
我说,把轻微的挑选出来交货吧。
业务经理毫不客气说,不行!客户这个产品是限量版的,只要1000个,做完这1000个,模具也报废的,所以外观要求不能有一点瑕疵。
于是我尝试用多种调机方法去改善,加模温,加料管温度都不见效。一个方法要调几模,调了要放一个小时完全冷却了才能看到结果。这样开开停停,不知不觉到了下半夜。
想到机没调好,天快要亮了,两个师傅明天怎么向老板交待?明天白天还要上班,白忙了还不讨好。
这时全身疲惫,倦意袭来。就把料桶下料口关了,准备打完料管的料就回去睡觉了。
也许是苍天不负苦心人,这时奇迹出现了!
睡眼矇眬中,把片材装反了,光滑面放里面,粗糙面放外面。心想,反正都是不行,装反就反了。但开模出来,logo 底部却是黑亮黑亮的。我有点不相信自己的眼睛,特故意装几模反面的,打出来也是一样黑亮黑亮的。我想不明白包胶接触面是粗糙的,灰白色的,但放入模具打出来却是黑亮黑亮的。我打了10模,放工作台上,之前的全丢掉。
休息了一个小时,到机台上看,丢掉的那些开始有气泡了,而片材装反面的这10模却好好的。顿时来了精神,睡意全消。
我突然明白这10模不可能再有气泡了。因为包胶接触面是很粗糙的,粘得很紧。就赶紧开机,等早上厂长来上班时,我已经打了120个了。再放冷两个小时,厂长看了确定没问题了,马上送组装线加工。
这张单虽然损耗了150个五金件,但配在限量版奢侈品包包上面的锁头,也跟着卖了个天价,赚了30多万利润。
厂长跟老板说,是老姚来帮忙加通宵搞出来的,老板很感动马上叫出去喝早茶。
类似的小问题太多太多了,学无止境,需要低调低调。技术加技巧,活到老,学到老。
当你认为不可能的时候,人家却能轻松做到。当你绞尽脑汁,山穷水尽疑无望时,灵光一闪,突然开窍,就是柳暗花明,得来全不费功夫。
你想注塑见识广,技术好吗
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