受弯构件整体失稳原因及解决办法(排架钢梁扭转失稳事故分析与鉴定)

受弯构件整体失稳原因及解决办法(排架钢梁扭转失稳事故分析与鉴定)(1)

​某工厂仓库,长121m ,宽36m。下部柱下部为钢筋混凝土排架柱,柱顶标高12m.柱 距6m ;屋面结构采用变截面H形焊接钢梁,共分6段。端板螺栓连接,钢梁两端支座采用两个锚栓与混凝土柱铰接连接,见(图1a.b) .仓库设计屋面为夹芯保温板,卷边C形檩。 2004年10月在14榀钢梁吊装就位后,安装屋面檩条期间,钢梁突然侧向扭转 失稳,幸好支撑体系和梁端支座的约束作用,没有使钢梁塌落,未造成人员伤亡。

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1、调查检测现场发现,已吊装就位的14 榀钢梁中有 11榀发生弯扭屈曲,最严重的接近扭转60°。 部分檩条已被扭曲拉断,非常危险。因下部是混凝土柱,钢梁与柱铰接连接,合理的变截面设计应该是跨中梁高大,两端梁高小,即使按梁高是跨度的1/30左右。跨中梁高也应该为1200mm,而现场的情况正好相反,屋脊处梁高800mm ,端部支座处梁高为1200mm ,见(图1a) 。因此,现 场的第一感觉是加工组装有问题,可能是将梁的大小头加工或安装反了。经过调查,发现 加工安装无误,均与设计图纸一致。

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2、计算分析通过建模分析发现,在相同荷载条件和相同翼缘宽度、厚度的条件下,跨中梁高至少 1600mm以上才能满足规范要求,梁端高度需要800 mm左右,而原设计图纸怎么能够出现这么大的差距呢?令调查人员疑惑不解。

经过与设计人员的交谈得知,设计时为了保证檐口标高,梁两端设有高1400mm 的短钢 柱,所以该工程是按照门式刚架结构设计的,简化计算模型见(图1c) 混凝土柱铰接,钢梁与钢柱刚接,采用国内某商业设计软件,根据(图1c) 的梁截面就是图纸截面,设计人员当场还演示了一遍。

实际上由于该钢柱的长度太短,仅1400mm ,下部比梁端截面仅多出200mm图1 ,而且下部铰接于混凝土柱顶(钢柱柱脚实际是弹性支座),相对于跨度36m的梁来说,只能提供竖向约束作用,无法提供转动约束,该短柱的作用类似于梁端突缘座,正确的计算简图应该是(图1d )

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3、结 论

设计人员基本概念不清,经验不足,计算模型错误,加上商业软件的不完善,导致出 现严重的设计失误。

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